摘 要: 重介懸浮液密度作為影響重介洗選效果的重要因素,實(shí)現(xiàn)對其的有效控制,能夠顯著提升洗選作業(yè)精煤產(chǎn)出質(zhì)量,增強(qiáng)洗選產(chǎn)品綜合收益。以此為著手點(diǎn),針對重介懸浮液密度控制系統(tǒng)在選煤使用中的情況開展探究。結(jié)合工程實(shí)際,對重介懸浮液密度自控系統(tǒng)的構(gòu)成和應(yīng)用做出翔實(shí)分析,希望能夠?yàn)槠渌x煤廠相似工作的開展提供借鑒和參考。
0 引言
煤炭洗選工藝作為洗煤廠生產(chǎn)作業(yè)的核心節(jié)點(diǎn),整個工藝系統(tǒng)運(yùn)行的高效性和有效性對于選煤廠綜合效益的獲得有直接的影響。因此,針對選煤廠作業(yè)實(shí)際,積極探索高效的煤炭洗選工藝,實(shí)現(xiàn)煤炭價值的#大提升,對于推動煤炭洗選產(chǎn)業(yè)更好的發(fā)展有積極意義。
1 工程概述
A 選煤廠設(shè)計洗選能力為 4.0×10 6 t/a,所用工藝主要為選前脫泥 1~50 mm 粒級進(jìn)入無壓給料三產(chǎn)品重介旋流裝置,其他粒級煤泥中粒級為 0.25~1 mm 的煤泥使用 CSS 分選工藝;粒級不足 0.25 mm 的煤泥使用浮選工藝。而在整個重介質(zhì)選煤生產(chǎn)工藝中,懸浮液密度會對實(shí)際分選效果有直接影響。在選煤廠原洗選系統(tǒng)中,主要通過人工操控和加水閥門遠(yuǎn)程調(diào)控的方式調(diào)控懸浮液密度,這會在一定程度上導(dǎo)致介質(zhì)密度控制精度差、重介質(zhì)損耗高、設(shè)備運(yùn)行耗能多、運(yùn)行成本高等問題。有鑒于此,A選煤廠針對重介質(zhì)洗選中的懸浮液密度控制系統(tǒng)開展技術(shù)改造分析,引進(jìn)懸浮液密度自控系統(tǒng),并對控制系統(tǒng)軟、硬件開展升級研究,并將其納入礦井 PLC集控系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實(shí)時共享,完成對洗選工藝機(jī)械化和自動化水平的提升 [1] 。
2 自控系統(tǒng)構(gòu)成分析
A選煤廠原洗選工藝總體為“無壓給料三產(chǎn)品重介旋流裝置+CSS分選工藝+細(xì)煤泥浮選”的聯(lián)合洗選工藝,其中,重介懸浮液密度的監(jiān)測控制會對重介分選精準(zhǔn)度和產(chǎn)出的精煤質(zhì)量有直接影響。為了達(dá)成對懸浮液密度的良好、有效控制,A選煤廠引入重介懸浮液密度自控系統(tǒng)。該系統(tǒng)以 PLC控制技術(shù)為核心,一方面,在分流管上布設(shè)分流電動調(diào)節(jié)裝置;另一方面,在合介管上借由旁路設(shè)計增設(shè)磁性物含量測定裝置,將合格介質(zhì)密度測定數(shù)據(jù)和磁性物含量測定數(shù)據(jù)實(shí)時上傳至控制中心,再由控制中心結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況對數(shù)據(jù)做出分析處理,向合介分流閥和補(bǔ)水調(diào)節(jié)閥發(fā)出調(diào)控指令,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對懸浮液密度的有效控制 [2] 。圖 1 即為選煤廠重介懸浮液密度自控系統(tǒng)示意圖。
3 系統(tǒng)作業(yè)內(nèi)容分析
完整的重介自控系統(tǒng)構(gòu)成部分可分為懸浮液密度自控系統(tǒng)、煤泥含量自控系統(tǒng)和合介桶液位控制系統(tǒng),其作業(yè)內(nèi)容如下。
3.1 重介懸浮液密度控制系統(tǒng)
鑒于重介洗選過程存在非線性、時變性、環(huán)境干擾等諸多不定因素,其作業(yè)過程建模難度較大。因此,在系統(tǒng)控制算法上選用 PID 控制算法、專家控制和模糊控制等,以有效規(guī)避建模難的問題,提升系統(tǒng)的操控性能 [3] 。圖 2 即為重介懸浮液密度控制原理示意圖。
在重介洗選作業(yè)中,合介桶液位能夠隨著懸浮液密度的改變而改變。基于這一特性,借由調(diào)控水量便可調(diào)控懸浮液密度,同時還可增加介質(zhì)濃度作為輔助變量,以提高調(diào)整精準(zhǔn)度。作業(yè)時,實(shí)測密度值會實(shí)時傳輸至 PID 控制器并同預(yù)設(shè)密度值進(jìn)行比對分析,差值信號會經(jīng)專家系統(tǒng)校對檢驗(yàn)無誤后反饋至伺服放大器中,進(jìn)而驅(qū)動電機(jī)執(zhí)行機(jī)構(gòu)執(zhí)行相關(guān)操作,其具體作業(yè)內(nèi)容如下。
當(dāng)監(jiān)測到懸浮液密度超過預(yù)定值時,系統(tǒng)自行開啟調(diào)節(jié)閥補(bǔ)充水量,從而降低懸浮液密度;當(dāng)監(jiān)測到懸浮液密度值與預(yù)設(shè)值的差值不超過 0.002 g/cm 3 時,系統(tǒng) PID 控制器不會響應(yīng)操作;當(dāng)監(jiān)測到的懸浮液密度值與預(yù)設(shè)值的差值超過 0.01 g/cm 3 ,但合介桶液位正常時,忽略黏度計算值,系統(tǒng)設(shè)定分流量為 45%,增大懸浮液密度;而當(dāng)合介桶液位低于下限時,為了確保旋流裝置入口具備充足壓力,不進(jìn)行分流,借由增添濃介質(zhì)增加懸浮液密度,同時調(diào)節(jié)閥門,加大水量,提升合介桶液位 [4] 。
3.2 煤泥含量控制系統(tǒng)
在重介質(zhì)洗選作業(yè)中,懸浮液中的煤泥含量會對分選結(jié)果造成直接影響,導(dǎo)致產(chǎn)品脫介難度增加,降低精煤分選精準(zhǔn)度,降低懸浮液的穩(wěn)定性和流變性,影響實(shí)際分選效果。為了#大程度確保懸浮液具備良好的穩(wěn)定性與流變性,必須控制懸浮液中的煤泥含量。shou先在系統(tǒng)上料管增設(shè)密度測定裝置和磁選物含量測定裝置,用于實(shí)時測定懸浮液密度和磁性物含量,并通過測定值計算出懸浮液中的煤泥含量。其計算公式為:
式(1)中,β 為懸浮液中煤泥含量,g/L;δ c 為煤泥密度,g/cm 3 ;ρ 為懸浮液密度,g/cm 3 ;δ f 為磁鐵粉密度,g/cm 3 ;G 為磁性物含量,g/L。其次,使用弧形篩下分流設(shè)備調(diào)控懸浮液分流量,以實(shí)現(xiàn)對煤泥含量的調(diào)控。當(dāng)煤泥含量小于預(yù)設(shè)值,則 PID 控制器減小輸出,通過伺服放大裝置調(diào)控分流裝置,降低分流量;當(dāng)煤泥含量超過預(yù)設(shè)值時,PID 調(diào)節(jié)裝置加大輸出,通過伺服放大裝置調(diào)節(jié)分流裝置,增加分流 [5] 。
3.3 合介桶液位控制分析
合介桶液位作為重介分選作業(yè)中的主要參數(shù)指標(biāo),當(dāng)液位過高時,會發(fā)生溢流,引起重介質(zhì)的流失;當(dāng)液位過低時,則無法確保重介旋流裝置入口具備足夠壓力,會引起空泵現(xiàn)象。有鑒于此,確保合介桶液位的合理性至關(guān)重要。
合介桶液位控制系統(tǒng)選用開關(guān)量控制方式,分設(shè)液位上下限。作業(yè)時,當(dāng)桶內(nèi)液位小于下限且懸浮液密度較大時,系統(tǒng)自行補(bǔ)水,調(diào)節(jié)液位高度與懸浮液密度;當(dāng)桶內(nèi)液位超過上限且懸浮液密度較小時,系統(tǒng)自行分流,并適當(dāng)增添濃介質(zhì),調(diào)節(jié)液位高度與懸浮液密度。圖 3 即為合介桶液位控制系統(tǒng)作業(yè)示意圖,其中,PT為閥門開關(guān) [6] 。
4 結(jié)語
A選煤廠通過對自身洗選工藝系統(tǒng)的優(yōu)化改良,精煤產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高且灰分含量得到有效控制。同時,懸浮液密度控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)手動控制與自動控制的自行轉(zhuǎn)換。整個改良后的系統(tǒng)運(yùn)行 1 a 以來,選煤廠作業(yè)人員工作強(qiáng)度大幅降低,作業(yè)環(huán)境顯著改善,企業(yè)綜合效益獲得提升。
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